该项目就是把原本直接排放至污水处理的高浓度废水,通过现有的精馏塔进行回收,这样既能提取废水中浓度为24%的甲醇,又能降低废水中COD含量(18万毫克/升),达到双赢。为了尽早解决这一问题,车间管理人员带队,组织精干力量进行反复讨论、计算、认证,确定了最终技改方案。通过现场勘查,只需在原有的厂房及设备基础上增加一台20m3高浓度废水收集槽、2m3精甲醇计量槽、一台精甲醇输送泵,以及部分基础设施,经计算需十万元改造费用。
车间坚守有旧的、能再利用的设备,绝不购买新的,在计划落实的过程中更是精打细算,生怕计算错误造成原材料浪费,这样既降低了成本,又不影响使用效果。为了早日完成技改,虽然人手不多,但是大家各司其职,加班加点更成了家常便饭。 通过三个多月的努力,装置终于建成并投入运行。经过一段时间的使用,成效明显,最直接的效益就是甲醇回收:每天提取1.45吨,市场价是2800元/吨,除去各项生产成本,每天纯收入为3140元,每月则能产生9.42万元的收益,一年下来能创效113.04万元,这还只是其一;其二是间接效益,技改前,该废水中的COD为18万毫克/升,进入水处理车间后,每天水处理费用需要9600元,全月为28.8万元。技改后,该废水COD可降到3万毫克/升左右,每天处理费用只需1600元,一天便可节约8000元,月节约24万元,年节约更是达到了288万元。
一个看似不起眼的技改项目居然有这么大成效,虽然在平时的生产中最常提的就是节能降耗,看来如何做好节能降耗也是一门学问,不仅要从身边的点滴小事做起,还要运用自己的工作经验和智慧进行创新创效,才能获得更好的收益。