自年初以来,保险粉市场形势看好,满负荷生产给维护保障带来压力。车间核心装置干燥釜由于长期运转,在大法兰根部出现裂纹倾向,严重时可能会影响设备正常运行,还导致安全隐患。就连生产厂家来人看后表示无能为力,没有办法消除应力……
锦邦公司急他人之所急,决心根治这影响产量的“顽疾”。质保部马上行动起来,刘工、胡工第一时间察看现场,与技术人员、维修人员加强沟通协调,制定详细的返修方案,并指定有压力容器作业证的储师傅和有丰富打磨经验的印师傅,专门负责解决大法兰裂纹问题。
压力容器检测站先检测出外部裂纹位置,然后刨开筋板,两边再刨出100×80的空间。露出釜体裂纹缺陷,打磨后再检测一次,确定裂纹是否消除干净。由于现场设备密集,作业空间有限,碳弧气刨使用会带来安全隐患,严格票证管理,在符合安全作业规范的前提下,只能用电焊一点点吹扫。打磨是一个细致活,直接影响焊接质量。印师傅头戴防护镜,或蹲或站,直至打磨出符合焊接要求的V形坡口;焊接要求更是高,电流电压匹配,还要控制层间温度。打磨后施焊,试压期间再联系检测站,进行焊接后的无损探伤,确保无恙,保压1小时后恢复加强板。
A装置8号干燥釜自上月10日检修完成,使用至今没有出现问题,目前4号、5号、7号釜已返修完成,下一步将对B装置干燥釜进行维保。
截至目前,维保四班共完成压力容器返修近二十台/次,包括二氧化硫贮槽贯穿气孔返修,合成釜更换进料短节。返修效果达到了使用岗位的认可,同时也消除了诸多的危险源、浪费源、缺陷源,有力保障了保险粉车间生产装置的正常运行。正如锦邦公司一直以来强调的:发挥人员和技术优势,精准维修,服务生产的同时,业务向整个园区拓展。